利用高温摄像头​从中栓窥视孔伸入炉内检查炉体损坏情况

 2018-12-18

干熄焦装置因其生产的特殊性,炉内耐火材料需要周期性检修维护以维持生产。因正常生产时无法观测到炉内结构损坏情况,传统的方法是按照行业经验,到了既定周期,例如12~18个月,就停产检修,此方法虽能提前检修炉体缺陷,防止损坏扩大,但是在耐火材料性能快速进步的背景下,也容易造成过维修,减少干熄焦的节能效益和增加检修成本。或是停炉降温至常温,人进入炉内检查损坏情况,但是这会增加停产时间约6天,减少了蒸汽回收效益,该方法通过降低干熄炉内红焦料位,利用高温摄像头从中栓窥视孔伸入炉内检查炉体损坏情况,影响生产时间8小时,时间约比原降温停炉方法节省88小时,这还不包括生产恢复时间干熄焦平均每小时产蒸汽95吨。一次内窥检测费用约80000元。采用该方法后减少损失88×95×230×0.369-60000=649513元;而且耐火材料怕的就是频繁的停炉降温再升温,会加剧砌体损坏。

利用一种炉内在线摄像监测设备,在不需停炉降温的条件下,仅用8小时就完成了高温炉窑内部砌体结构的检测。经过专业技术人员对炉内影像资料的分析后,认为可以将原本计划于10月份开展的检修推迟到2018年4月份,从而使检修周期延长到了24个月,这样一来,将原来的6年4次检修减少到了3次,减少了一次检修的停产损失和检修费用600万元以上,年化效益100万元以上。